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布袋除塵器的脈沖振動特點以及安裝操作

   2025-01-10 00
核心提示:反吹袋式除塵器的過濾面積為1758㎡,在箱體不變的情況下,脈沖袋式除塵器的過濾面積可以達到2184㎡,比原來增加了426㎡,相當于增加了1.7個箱體。原袋式除塵器的煤氣處理量為50000 m3/h,不超過60000 m3/h,從1994年開始,高爐鼓風(fēng)機進行了改造,提高了速度和風(fēng)量,冶煉強度得到了提高,煤氣產(chǎn)量也大大增加,從原來的平均45000 m3/h增加到60000 m3/h,高達80000 ~ 90000 m3/h,造成原煤氣的過濾面積很小濾袋的過濾速度達到0.8m/min。將反吹氣袋除塵器改為脈沖

原袋式除塵器的煤氣處理量為50000 m3/h,不超過60000 m3/h,從1994年開始,高爐鼓風(fēng)機進行了改造,提高了速度和風(fēng)量,冶煉強度得到了提高,煤氣產(chǎn)量也大大增加,從原來的平均45000 m3/h增加到60000 m3/h,高達80000 ~ 90000 m3/h,造成原煤氣的過濾面積很小濾袋的過濾速度達到0.8m/min。此外,隨著高爐冶煉強度的提高,荒煤氣的溫度也隨之提高,因此不存在低溫現(xiàn)象,有時進箱溫度高達300~350℃。在這兩個不利因素的影響下,濾袋頻繁損壞,幾乎每天都需要更換濾布, 這增加了清潔氣體的含塵量并影響了諸如熱風(fēng)爐的氣體用戶。解決這個問題最直接有效的方法就是增加箱體。但由于高爐區(qū)域相當擁擠,無法通過增加箱體來增加布袋的過濾面積。在這種情況下,考慮將反吹袋改為脈沖袋,以緩解當時袋式除塵器存在的主要問題。(1)脈沖高爐煤氣布袋除塵器是對煤氣布袋除塵器的重大改造。脈沖袋式除塵器是第二代袋式除塵器。將反吹氣袋除塵器改為脈沖式,只是將每個箱體內(nèi)的反吹濾袋改為脈沖式濾袋,增加脈沖閥組,引入氮氣作為脈沖氣源,去掉原有的反吹裝置,將反吹袋改為脈沖式,只改變箱體內(nèi)部。其他設(shè)施不需要改變, 而且不需要傷筋動骨,簡單易下。(2)脈沖式布袋的過濾過程與反吹基本相同,這里就不描述了,反吹布袋是內(nèi)過濾式,而脈沖式布袋是外過濾式,所以濾袋必須有內(nèi)支撐框架,只是兩種布袋的清灰方式不同。反吹袋的清灰是基于加壓反吹氣流和過濾氣流的反向,使濾袋數(shù)次抖落粘在濾袋表面的灰塵,因此無法在線清灰;脈沖清灰是通過一個小的脈沖氣源,誘發(fā)箱內(nèi)氣體的脈沖振動,使濾袋振動,抖落濾袋表面的灰塵,可用于在線清灰。(3) 脈沖袋式除塵器的特點①除塵器的過濾面積增大。反吹袋式除塵器的過濾面積為1758㎡,在箱體不變的情況下,脈沖袋式除塵器的過濾面積可以達到2184㎡,比原來增加了426㎡,相當于增加了1.7個箱體。這是為場地狹窄的高爐擴大除塵器過濾面積的好方法。②結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。反吹袋式除塵器需要一套加壓反吹系統(tǒng),每箱有四個蝶閥。反吹清灰時,所有閥門都需要動作,閥門頻繁開關(guān),容易出現(xiàn)故障,影響箱體的使用。而脈沖袋式除塵器箱的進、出口只有兩個蝶閥。清洗袋子時,閥門不需要動作,所以不容易損壞, 而且即使開關(guān)暫時不工作,也不會影響箱體的投擲。清灰時,反吹除塵器需要停兩箱,會造成除塵器其他箱短時負荷增加;脈沖袋可以在線清灰。(3)清洗效果好。反吹清灰后箱體內(nèi)壓差一般在3~4kPa,比較高,而脈沖袋式除塵器脈沖清灰后箱體內(nèi)壓差一般在2kPa左右,比較好。④脈沖袋用針刺氈濾袋價格較高,箱內(nèi)濾袋成本比反吹式高5倍左右;另外,由于骨架的支撐,如果安裝不當或骨架質(zhì)量不好,脈沖袋容易損壞濾袋, 對此應(yīng)予以高度重視。泊頭市瑞江環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)除塵器、除塵器袋濾袋、除塵器骨架、配件及除塵設(shè)備。

 
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